隨著我國化工行業的飛速發展,石灰的需求量也在逐年增長,因而石灰窯的耗能和發熱效率,越來越受到人們的重視,,行內人士都明白,石灰窯的操作時非常復雜的,因此在熱能損耗和石灰的煅燒操作十分非常難控制的。能否做好石灰窯的節能工作,成了石灰窯企業的重點工作。
石灰窯的特殊結構和石灰煅燒工藝特點,決定了石灰窯熱工操作過程復雜,,致使其在操作過程中控制相對困難,產品質量波動大、能耗偏高。同時石灰生產中燃料費用占總成本費用的70%以上,能否做好石灰窯的節能,是目前很多中小企業重點關注的問題。
針對石灰窯高能耗業態,在石灰的生產中,為控制成本,實現高產、優質、低耗的目的,應當重點對對石灰窯現有的熱工操作制度進行分析研究。
石灰窯煙氣成份中O2含量為14。96%(文中含量均指體積分數),CO2氣體含量為19。91%,與理想的煙氣成份:O22%~4%,CO2約30%,差距相對較大。如果以煙氣中含氧量4%為理想值,按現有的排煙氧含量14。96%進行計算,空氣過剩率為1。8145,空氣過剩量達到實際排煙量的1。8145倍。如果按排煙中CO2含量來計算,空氣過剩率為0。5067,此時空氣過剩量約占總排煙量的1/2。
綜上所述:在石灰窯的操作過程中,應該嚴格控制空氣和濕度的排出量,這樣才能做好石灰窯的節能工作。